步入第四季度,老澳门原料网站科技全体员工奋力拼搏,以高昂的斗志冲刺生产97.5万只轮毂的目标。
为全力完成第四季度产量冲刺,铸造车间的低压机全部启动,随之而来的是机加车间生产压力也增加许多。技术员白宝说,加工产品的数量激增,加快了机床刀具的损耗,使处理毛刺的难度加大。为解决这一难题,机加车间一是加购了便于处理毛刺的工具,这既能减轻员工的工作强度,也能进一步改善毛刺问题;二是将切削液浓度调整至2%-3%,使毛刺更易被加工,以减少刀具损耗。
整个机加工序就是以处理毛刺为主,一序是其中的第一道工序,加工的毛刺面积大,相比其他的工序更为辛苦。为应对生产目标的增加,机加班组根据每个员工的能力调整了一序每组生产线的人员分配,将生产线的运作时刻保持在最佳状态。此外,车间还保持每日巡检,盯紧产品质量不放松,保证外观、毛刺、尺寸都符合标准。
公司生产的外销轮大多造型比较复杂,需要钻孔处多,相较于一般的产品难以处理,其产品类型更是杂而多,对加工工艺有较高的要求。由于不同产品之间存在尺寸差异,为了保证生产效率,机床调整工装的速度必须加快,尽可能全速满足不同产品的机加工需求。
机加班长韦金盛说,9月份已完成了18万只轮毂的生产。进入第四季度以来,产量增加,员工拿到的工资也更高了,虽然比平时更加辛苦,但员工的工作积极性总体上也更高了。走进机加车间,员工覃容厚说自己正在加工19寸的A912轮毂,今天的目标是200只。员工欧阳兴负责加工A896轮毂,今天的目标是470只。当被问起对生产任务加重的看法时,他们轻描淡写地答道:“工作强度还好”、“虽然辛苦,但丝毫也不影响我们工作的热情。”
机加车间副主任刘金儒说,车间有必胜的信心完成第四季度的生产目标,余下三个月,大家都做好了从鏖战至最后一天不停歇的准备,加油大干一百天。